在湖南中烟常德卷烟厂的制丝车间,经常能看到一个身影,他步履匆匆,仿佛在与时间赛跑。他,就是王先兵,一个用匠心追逐梦想,以勇气开创未来的工程技术专家。
工作中的王先兵
“中国人也能掌握核心技术!”
“那时候,我们面临的是前所未有的挑战。”回忆起常德卷烟厂易地技改期间的技术封锁,王先兵依然记忆犹新。当时制丝线引进了大量进口设备,而外籍技术人员对我方实施技术封锁。面对技术封锁,他没有退缩,反而将压力转化为动力,带领团队对关键工序的进口设备进行技术消化和攻关改进。“我们就是要证明,中国人也能掌握核心技术!”王先兵坚定地说。
在2020年初,设备调试的关键时期,外籍技术人员因疫情无法到场,王先兵和他的团队毅然承担起自主调试的重任。“那段时间,我们几乎把所有的时间和精力都投入到了调试工作中。”王先兵回忆道,“没有外方核心代码,我们就自主编程;进口零部件太贵,我们就找国内通用器件替代。虽然过程很艰难,但当我们看到设备成功运行的那一刻,所有的疲惫都烟消云散了。”
180多个日夜,王先兵带领技术攻关团队出色完成自主调试,为品牌的高质量、高效能生产提供了坚实保障。
“只有不断创新,才能突破瓶颈!”
光选除杂设备几经迭代升级,但杂物剔除精度提升一直是行业难题,王先兵从未放弃过对它的探索。“我知道,只有不断创新,才能突破行业的瓶颈。”王先兵说。于是,他一头扎进文献堆中自学,从“门外汉”逐渐成长为“内行人”。
“那段时间,我几乎每天都在思考如何提升光选除杂设备的剔除精度。”王先兵回忆道,“有一天晚上,我突然灵光一闪,意识到图像处理技术可能是一个突破口。”于是,他开始反复测试和验证,并通过反复测试,验证了图像处理技术应用于杂物剔除领域可行性。
随后,王先兵牵头成立项目攻关团队,通过应用新型纳米材料视窗玻璃、引入三色增益光源调整理念、搭建类烟草色杂物专项模型,最终成功将图像处理等人工智能技术应用于杂物剔除领域,显著提升了光选除杂设备的剔除精度。
“当我看到剔除精度提高到95%以上时,我简直不敢相信自己的眼睛。”王先兵激动地说,“那一刻,我知道我们做到了!”
目前,该厂光选除杂设备行业标准色块的剔除精度可达95%以上,比行业标准提高了10%;实物综合剔除率达到65%以上,高出行业平均水平20个百分点。
“要多些甘为铺路石的担当情怀!”
王先兵深知,个人的力量是有限的,只有培养出更多的人才,才能推动企业的持续发展。因此,他牵头创建了常德卷烟厂制丝车间劳模(工匠)创新工作室,主要围绕技术攻关、人才培养、成果转化三大职能开展人才培养和技术创新,充分发挥劳模工匠导向、示范和辐射作用,推进人才培养跑出“加速度”。
在他的带领下,工作室的青年员工们迅速成长,其中不乏在各类职业技能竞赛中脱颖而出的佼佼者。金灵就是其中的一位杰出代表。在湖南省首届职业技能竞赛中,金灵成功获得了工业控制类金牌,这也是常德代表队的唯一一块金牌。金灵感慨地说:“王专家是我的‘铁面教练’,对我高标准、严要求;更是我的‘金牌引路人’,从专业知识到心理建设方面都给予了我全方位的支持。”
“既要当好‘专家’,也要当好‘师傅’,在提高自己能力水平的同时,更要多些甘为铺路石的担当情怀,不保留、不藏私,把自己的经验青年一代倾囊相授,带出更多的技术人才。”王先兵感慨地说,“当我看到金灵站在领奖台上,手握金牌时,我知道我的努力是值得的。”
三十年来,王先兵一直在追逐他的梦想——用匠心打造精品,用创新引领未来。他说到:“我知道,这条路并不容易,但每当我看到自己努力带来的成果时,我就觉得一切都是值得的。”
在未来的日子里,他将继续带领着他的团队,在技术的海洋中扬帆远航,为企业的高质量发展贡献更多的智慧和力量。他的故事,将成为常德卷烟厂乃至整个行业的一段佳话,激励着更多的人去追求自己的梦想。(万颖 罗翔)